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    高溫馬弗爐之等離子球磨技術制備水系鋅離子電池陰極材料

    更新時間:2023-07-11點擊次數:1007

           等離子球磨技術可大規模制造高性能β-MnO2@C陰極材料,處理10h后,膨脹石墨中包覆有多孔雜化微粒MnO2納米微晶,顆粒之間的孔促進了連續循環過程中的電解質滲透,碳的結合極大地提高了雜化體的電導率并有助于減輕MnO2的溶解。在Zn(CF3SO3)2電解質水溶液中400循環保持130 mAh·g 1的高容量,是迄今為止相關報道中最高的。等離子體輔助制備β-MnO2@C陰極材料簡便易行,具有大規模應用的潛力

    一、材料處理

           可膨脹石墨900℃下高溫馬弗爐處理2min獲得膨脹石墨,質量比為9:1的β-MnO2和膨脹石墨在氬氣氣氛下等離子球磨10h,球料比為50:1,每2h停15min,命名為β-MnO2@C(9-1),對比實驗制備質量比為8:2,7:5,5:5的β-MnO2@C和球磨5h的β-MnO2@C。圖1為經過等離子球磨處理制備β-MnO2@C復合材料的過程。通過放電等離子體能量和機械能同步處理MnO2和膨脹石墨的混合物將大顆粒MnO2顆粒細化為包裹有碳的微納米顆粒。




    二、形態結構分析

         圖2 (a)XRD譜圖(b)等離子處理10小時后的β-MnO2@C和未處理膨脹石墨的拉曼光譜(c)和(d)研磨后的β-MnO2@C(9-1)雜化粉末在不同分辨率下的SEM圖像



            圖2(a)等離子球磨10h后XRD譜圖中可以清晰的看到β-MnO2的衍射峰,但膨脹石墨的峰并不明顯,結合圖b中的Raman分析膨脹石墨在處理過程中轉變為無定型的碳。圖2(c)顯示復合材料為5-10μm類球形粉體,放大后材料表面有不規則聚集體,尺寸為100-500nm,復合材料中存在許多多尺寸孔徑。另外膨脹石墨和β-MnO2兩相混合均勻,結構穩定。

    圖3(a)β-MnO2@C的TEM圖像(b)選定區域的電子衍射圖(c)Mn,O和C的元素映射以及(def)高分辨率TEM圖像



           圖3(a)顯示MnO2顆粒被碳基包覆,表層碳膜厚度小于10nm,高倍投射電鏡下顯示出大小為5nm的超細MnO2晶粒,這些晶粒之間存在大量界面,可在電化學反應過程中充當電解質的傳輸通道。

    三、電化學性能

          圖4 β-MnO2@C(9-1)在1.0至1.8V之間的電化學性能(a)初始三個循環的CV曲線,掃描速率為0.1 mV·s-1(b)以50mA·g-1的電流速率進行第1、5、10、20、30、40和50次循環的恒電流電壓曲線(c)第1至第5,第10和第30周期的EIS測試,插圖顯示-Z’’與低頻區域中頻率的倒數平方根之間的關系(d)電流為200mA·g-1時的循環性能和庫侖效率(e)在100 mA·g-1至2 A·g-1的倍率性能



    β-MnO2@C在250個循環后比容量達150mAh·g-1,300個循環后也可以維持100 mAh·g-1的穩定容量,初始循環后庫倫效率接近100%,這歸因于MnO2超細晶粒尺寸和在無定型碳中的高分散性,有助于形成導電網絡并抑制MnO2的溶解。等離子球磨后β-MnO2@C對Zn2+的嵌入/脫嵌具有很強的耐受性,并且有良好的倍率性能和出色的循環性能。

    圖5 (a)和(b)具有2M ZnSO4-0.1和0.2M MnSO4的β-MnO2@C(9-1)CV曲線(c)β-MnO2@C(9-1)與2M ZnSO4-0.1M MnSO4、2M ZnSO4-0.2M MnSO4和3M Zn(CF3SO3)2-0.1M MnSO4的循環性能(d)在最近的研究中,與不同的錳氧化物陰極相比,等離子球磨的β-MnO2@C(9-1)的容量保持率



    電解質的種類會對β-MnO2@C(9-1)的穩定性產生一定的影響,但不會改變其反應機理。對比不同MnO2陰極材料容量保持率,等離子球磨處理的β-MnO2@C(9-1)在400個循環后仍具有優異的循環穩定性,證明等離子球磨技術在改善水性Zn2+電池陰極材料方面具有可行性。

    四、機械性能

    圖6(a)β-MnO2@C(9-1)電極在第二次循環中使用3M Zn(CF3SO3)2和0.1M MnSO4水性電解質進行充電和放電后XRD圖譜(b)第β-MnO2@C(9-1)電極在第2、10、50和200次充電至1.8V后的XRD圖(c)第2和200周期的XPS表征(d)分別在第2次,第50次和第200次充電至1.8V或放電至1.0V之后,β-MnO2@C(9-1)電極的Mn L邊緣的軟XAS(e)示意圖顯示了使用3M Zn(CF3SO3)2-0.1M MnSO4水溶液的β-MnO2/Zn電池放電過程中的反應



            等離子球磨處理的β-MnO2@C的多孔結構和電解質的協同作用。一定數量的Zn2+進入MnO2小顆粒的隧道結構中,并在孔中形成Zn4SO4(OH)6·4H2O沉淀,從而緩解大量Zn2+插入的應力,從而保護β-MnO2的結構完整性。同時,借助于碳基體薄層和Zn(CF3SO3)2的電解質,減輕了Mn2+的溶解,因此,MnO2@C/Zn電池可實現穩定的電化學性能。這也是通過在陰極材料中構建足夠的空間來容納可逆Zn4SO4(OH)6·4H2O來延長Zn離子電池循環壽命的創新策略。

    五、結論

           經等離子球磨的β-MnO2@C陰極出色的循環穩定性主要歸因于具有納米級尺寸的多孔結構與Zn(CF3SO3)2基電解質的協同作用。3M Zn(CF3SO3)2-0.1M MnSO4的電解液抑制了Mn2+的溶解而具有優異的穩定性。這是延長Zn離子電池循環壽命的創新策略。值得一提的是,等離子體輔助制備β-MnO2@C陰極材料簡便易行,具有大規模應用的潛力,可為Zn-MnO2水性離子電池的應用鋪平道路。

    六、以上成果來自于

    Jiang W , Xu X , Liu Y , et al. Facile plasma treated β-MnO2@C hybrids for durable cycling cathodes in aqueous Zn-ion batteries[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2020, 827:154273.


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